廣州曲軸精磨頭尾加工試驗(yàn)取得突破
最近,廣州柴油廠(chǎng)大件車(chē)間根據(jù)第一條G32曲軸精車(chē)頭尾加工時(shí)存在的難以調(diào)較、間斷車(chē)削、光潔度差等問(wèn)題,以及在加工8320曲軸精磨時(shí)存在橢圓度較大、主軸同軸較差、精車(chē)頭尾時(shí)困難較大的現(xiàn)象。車(chē)間從這些問(wèn)題中考慮并提出了:是否可以根據(jù)車(chē)間的現(xiàn)有設(shè)備和加工能力,采用磨削的方法來(lái)加工曲軸的頭尾飛輪安裝部位等,使這些多年解決不了的問(wèn)題在工藝上有所突破。經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月來(lái)的思考及與技術(shù)人員探討,在去年八月份,車(chē)間向有關(guān)部門(mén)提出了試驗(yàn)精磨曲軸頭尾的想法并得到了認(rèn)可。同時(shí),準(zhǔn)備了兩套方案并進(jìn)行了試加工。 首先,在6320曲軸上試行,在去年11月毛坯到位后,經(jīng)過(guò)三個(gè)月的試加工,于今年1月按既定方案進(jìn)行了磨削試驗(yàn),效果不錯(cuò),比正常車(chē)床精車(chē)頭尾的精度要好,光潔度有所提高,免除了車(chē)床上的辛苦調(diào)校,基本達(dá)到目的,但這仍未達(dá)到最理想的效果。 隨后,經(jīng)過(guò)借鑒外單位的加工經(jīng)驗(yàn),從理論上進(jìn)行分析,在工裝修改的基礎(chǔ)上,選用了一條已報(bào)廢的12V曲軸做試驗(yàn)。經(jīng)加工后,測(cè)量效果比預(yù)期的好,完全達(dá)到圖紙的要求,在此試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)曲軸的橢圓度明顯改善,光潔度也有提高,而頭尾飛輪、齒輪位由于采用磨削方式,光潔度有很大提高。 通過(guò)這次改進(jìn)曲軸加工工藝后,有望在以后省略?huà)伖夤ば颍?同時(shí)提高光潔度,使曲軸加工在質(zhì)量上能夠上一個(gè)臺(tái)階,效率上能夠節(jié)省加工工時(shí)。這樣,曲軸的產(chǎn)量可以有效提高。目前,大件車(chē)間將繼續(xù)完善曲軸加工的工裝工具和測(cè)量曲軸的檢驗(yàn)工具等工作,因?yàn)楝F(xiàn)有部分工裝是臨時(shí)代用的,并計(jì)劃將該工藝進(jìn)一步完善,使我廠(chǎng)的曲軸加工工藝往前大跨一步。在此,謹(jǐn)向在該工藝試驗(yàn)中付出過(guò)辛勤勞動(dòng)的相關(guān)人員表示感謝。
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